履行环保责任,晏睿环境显神通
履行环保责任,晏睿环境显神通
去年年底,加快推进塑胶厂超低排放和节能改造动员大会召开,我厂作为本市塑胶厂的龙头企业明确任务,形成合力,把全面加快推进塑胶厂节能改造工作不折不扣地落到实。
厂领导极度重视会议内容,结束后就召开会议商讨注塑节能技术改造项目,为我们提供改造方案的晏睿环境是留日归国人员创立于浙江杭州,现属上市公司下设公司。
之所以选择与晏睿环境合作,是看中其先进的EMC模式,无论是设备的硬件投入、工程施工、运营还是硬件及软件的能源管理系统,至始至终不向我厂收取任何费用,双方共同收益来自于节能量。
改造前,我厂注塑机电热圈加热系统占整机能耗的15%~30%左右,对能耗统计还处于较为落后的人工手抄方式,不仅耗时费力,无法及时更新归档,还容易产生数据错误。耗电量大、热量浪费严重,炮筒温度过高时有烫伤事件发生,车间温度高工作环境恶劣,盛夏将至,又到了用电高峰期,将面临新一轮的节能压力。
改造后,不改变原有线路,直接替换传统加热器,纳米红外节能电热圈是塑胶机械辅助加热设备,采用新型纳米红外发热元件,电热转换效率高达99.8%以上,并接入晏睿环境自主研发的能源管理系统供用户管理日常能耗。无需繁琐的编程和开发,可将测量设备或传感器连接到传感云物联网应用平台上,并在该平台上存储、查询和分析测量数据48小时监测,数据精准大幅度提高,改造前每小时用电量为3.6,改造后每小时用电2.2,节约能耗38.9%,车间温度降低8℃。
通过Energy management system 能 源 管 理 系 统改造后,我厂切实提高工作效率降低资源能耗,节能率接近40%,完善了环保数据实时监测系统,根据上级要求,对剩余注塑机注塑设备安装智能电表,并接入系统供用户管理日常能耗。坚决规避生产风险,降低企业能耗,确保企业运营安全。
项目改造完成后稳定运行3个月、并达到预期的节能成效后,根据我市《电机能效提升补贴实施细则》,我厂向上级提出补助申请。工贸办和开发区经贸局现场对伺服电机设备、购买发票和付款凭证原件、合同能源管理项目的合同原件、项目竣工投用情况进行审核后,确定我厂符合我市塑机节能改造专项行动实施方案,可以得到国家下方的节能减排扶持,并将我厂树立为本市塑胶厂家积极先进模范进行通报表扬。
“履行环保职责节能减排抓生产”的理念早已经融入到我厂每一名员工的心中。如今,我厂已经成为名副其实的环保、节能塑胶厂,为我市环保减排工作做出应有的贡献。
厂领导极度重视会议内容,结束后就召开会议商讨注塑节能技术改造项目,为我们提供改造方案的晏睿环境是留日归国人员创立于浙江杭州,现属上市公司下设公司。
之所以选择与晏睿环境合作,是看中其先进的EMC模式,无论是设备的硬件投入、工程施工、运营还是硬件及软件的能源管理系统,至始至终不向我厂收取任何费用,双方共同收益来自于节能量。
改造前,我厂注塑机电热圈加热系统占整机能耗的15%~30%左右,对能耗统计还处于较为落后的人工手抄方式,不仅耗时费力,无法及时更新归档,还容易产生数据错误。耗电量大、热量浪费严重,炮筒温度过高时有烫伤事件发生,车间温度高工作环境恶劣,盛夏将至,又到了用电高峰期,将面临新一轮的节能压力。
改造后,不改变原有线路,直接替换传统加热器,纳米红外节能电热圈是塑胶机械辅助加热设备,采用新型纳米红外发热元件,电热转换效率高达99.8%以上,并接入晏睿环境自主研发的能源管理系统供用户管理日常能耗。无需繁琐的编程和开发,可将测量设备或传感器连接到传感云物联网应用平台上,并在该平台上存储、查询和分析测量数据48小时监测,数据精准大幅度提高,改造前每小时用电量为3.6,改造后每小时用电2.2,节约能耗38.9%,车间温度降低8℃。
通过Energy management system 能 源 管 理 系 统改造后,我厂切实提高工作效率降低资源能耗,节能率接近40%,完善了环保数据实时监测系统,根据上级要求,对剩余注塑机注塑设备安装智能电表,并接入系统供用户管理日常能耗。坚决规避生产风险,降低企业能耗,确保企业运营安全。
项目改造完成后稳定运行3个月、并达到预期的节能成效后,根据我市《电机能效提升补贴实施细则》,我厂向上级提出补助申请。工贸办和开发区经贸局现场对伺服电机设备、购买发票和付款凭证原件、合同能源管理项目的合同原件、项目竣工投用情况进行审核后,确定我厂符合我市塑机节能改造专项行动实施方案,可以得到国家下方的节能减排扶持,并将我厂树立为本市塑胶厂家积极先进模范进行通报表扬。
“履行环保职责节能减排抓生产”的理念早已经融入到我厂每一名员工的心中。如今,我厂已经成为名副其实的环保、节能塑胶厂,为我市环保减排工作做出应有的贡献。
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